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杭州煉油廠(chǎng)廢水處理

簡(jiǎn)要描述:

杭州煉油廠(chǎng)廢水處理原水首先進(jìn)入接觸氧化池,加入氫氧化鈉調節pH,去除部分COD、NH3-N和SS;經(jīng)過(guò)沉淀池沉淀后,再進(jìn)入曝氣生物濾池,進(jìn)一步生化降解水中的污染物,達到去除NH3-N和大部分COD的目的;上述工藝簡(jiǎn)稱(chēng)為預處理。出水經(jīng)精密過(guò)濾器后再經(jīng)次氯酸鈉殺菌,進(jìn)入超濾裝置去除大分子有機物、膠體、細菌等;超濾出水經(jīng)保安過(guò)濾器,加入還原劑亞硫酸氫鈉和阻垢劑MAS208后

  • 更新時(shí)間:2024-03-30
  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
  • 產(chǎn)品品牌:其他品牌
  • 產(chǎn)品廠(chǎng)地:常州市
  • 訪(fǎng)問(wèn)次數:1088
詳細介紹
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杭州煉油廠(chǎng)廢水處理為了滿(mǎn)足日益嚴格的煉油取水和排水指標的要求,許多企業(yè)采用膜技術(shù)對達標污水進(jìn)行深度處理后回用[1]。膜技術(shù)具有不發(fā)生化學(xué)相變、高效、環(huán)保、占地少、能耗低、自動(dòng)化程度高、維護方便等優(yōu)點(diǎn)。但在應用過(guò)程中,膜會(huì )被無(wú)機鹽垢、膠體、微生物、金屬氧化物等污染,污染物沉積在膜表面,會(huì )引起膜裝置產(chǎn)水量下降、運行壓力升高或脫鹽率降低,需要對膜進(jìn)行清洗,以保證膜裝置的長(cháng)期運行[2-3]。

本工作以某煉油廠(chǎng)污水場(chǎng)的二沉池出水為原水,采用預處理—超濾—反滲透工藝進(jìn)行深度處理,產(chǎn)水回用于二級脫鹽裝置脫鹽水補水,其中預處理工藝包括接觸氧化[4-5] 工藝和曝氣生物濾池[6-7]工藝。

1 水質(zhì)和試驗流程及裝置

1.1 原水水質(zhì)

原水中C O D 為6 0 ~ 1 6 5M g/L,平均COD為110Mg/L;ρ(NH3-N)為2.40~33.89Mg/L,平均ρ(NH3-N)為15.48Mg/L;ρ(石油類(lèi))為0.51~38.83m g/L,平均ρ(石油類(lèi))為4.89M g/L ;p H 為4.6~8.9,平均pH為6.5;TOC為11~32Mg/L,平均TOC為21Mg/L;SS為50~160Mg/L,平均SS為80mg/L。

1.2 試驗工藝流程與裝置

預處理—超濾—反滲透廢水深度處理工藝流程見(jiàn)圖1。原水首先進(jìn)入接觸氧化池,加入氫氧化鈉調節pH,去除部分COD、NH3-N和SS;經(jīng)過(guò)沉淀池沉淀后,再進(jìn)入曝氣生物濾池,進(jìn)一步生化降解水中的污染物,達到去除NH3-N和大部分COD的目的;上述工藝簡(jiǎn)稱(chēng)為預處理。出水經(jīng)精密過(guò)濾器后再經(jīng)次氯酸鈉殺菌,進(jìn)入超濾裝置去除大分子有機物、膠體、細菌等;超濾出水經(jīng)保安過(guò)濾器,加入還原劑亞硫酸氫鈉和阻垢劑MAS208后進(jìn)入反滲透裝置,去除水中的大部分離子,產(chǎn)水直接回用。試驗采用連續運行方式。

接觸氧化池容積42M3,長(cháng)4M,寬2M,氣水比(體積比)3∶1,停留時(shí)間6 h;沉淀池直徑3m,高5M,停留時(shí)間3 h;曝氣生物濾池處理水量7M3/h,陶粒填裝高度2M,卵石填裝高度0.6M,氣水比(3~5)∶1,廢水流速為1M/h。精密過(guò)濾器為多介質(zhì)過(guò)濾,過(guò)濾精度為150 μm;超濾裝置采用的膜組件為MicrozaRUNA-620A型外壓式中空纖維膜,單支膜面積23M2,膜孔徑20~25 nm,單支膜設計產(chǎn)水量1.5~2.5M3/h。

1.3 分析方法

采用重量法測定廢水SS[8];采用紅外光譜法測定廢水中ρ(石油類(lèi))[9];采用玻璃電極法測定廢水pH[10];采用重鉻酸鉀法測定廢水COD[11];按照文獻[12]測定廢水總硬度;按照文獻[13]測定廢水電導率;采用蒸餾中和滴定法測定ρ(NH3-N)[14];采用TOC儀器法測定廢水TOC。

2 運行情況

2.1 預處理的效果

接觸氧化池對廢水中SS和NH3-N的去除效果較好,進(jìn)水SS為 80Mg/L,出水SS為 41Mg/L,SS去除率為49%;進(jìn)水ρ(NH3-N)為17.4Mg/L,出水ρ(NH3-N)為8Mg/L,NH3-N去除率為54%。接觸氧化池對TOC和COD的去除率不高,進(jìn)水TOC為21mg/L,出水TOC為 17Mg/L,TOC去除率為19%;進(jìn)水COD為110Mg/L,出水COD為80Mg/L,COD去除率為27%。

曝氣生物濾池對廢水中各種污染物的去除率均較高,進(jìn)水COD為80Mg/L,出水COD為40Mg/L,COD去除率為50%;進(jìn)水TOC為17Mg/L,出水TOC為11Mg/L,TOC去除率為35%;進(jìn)水ρ(石油類(lèi))為5Mg/L,出水ρ(石油類(lèi))為2.5Mg/L,石油類(lèi)去除率為50%;進(jìn)水ρ(NH3-N)為8Mg/L,出水ρ(NH3-N)為1Mg/L,NH3-N去除率為88%。進(jìn)水SS為41.0Mg/L,出水SS為6.3Mg/L,SS去除率為84%。

預處理工藝對廢水中的主要污染物具有較好的去除效果,COD去除率為64%,TOC去除率為48%,石油類(lèi)去除率為50%,SS去除率高達93%,出水水質(zhì)達到膜系統進(jìn)水水質(zhì)要求。

2.2 膜系統的運行情況

2.2.1超濾單元的運行情況

超濾單元在產(chǎn)水流量恒定的條件下運行,通過(guò)觀(guān)察超濾單元進(jìn)水壓力的變化來(lái)表征超濾膜的污堵情況,以及判斷是否需要對膜進(jìn)行化學(xué)清洗。通過(guò)條件試驗確定了超濾單元穩定運行的工藝條件為水溫25 ℃、膜通量 60 L/(m2·h)、反沖洗30min。在上述穩定運行的工藝條件下,超濾單元的運行情況見(jiàn)圖2。由圖2可見(jiàn),在超濾恒定產(chǎn)水流量2.40 t/h的條件下,超濾單元進(jìn)水壓力在0.04~0.08MPa波動(dòng),運行近一個(gè)月仍無(wú)需對膜進(jìn)行化學(xué)清洗,可以認為超濾單元在該試驗條件下運行穩定,且化學(xué)清洗周期可超過(guò)一個(gè)月。

杭州煉油廠(chǎng)廢水處理 2.2.2反滲透單元的運行情況

通過(guò)條件試驗確定了反滲透單元穩定運行的工藝條件為水溫25 ℃、反滲透膜通量19 L/(m2·h)、水回收率70%。在上述穩定運行的工藝條件下,反滲透單元進(jìn)水壓力變化情況見(jiàn)圖3。由圖3可見(jiàn),在反滲透產(chǎn)水流量為0.75 t/h的條件下,反滲透單元運行較穩定,進(jìn)水壓力在0.92~1.12MPa波動(dòng),運行近一個(gè)月無(wú)需對膜進(jìn)行化學(xué)清洗,可以認為反滲透單元在該試驗條件下運行穩定,且化學(xué)清洗周期可超過(guò)一個(gè)月。

 2.3 經(jīng)濟效益分析

預處理單元運行成本包括接觸氧化池調節廢水pH所消耗氫氧化鈉的費用,以及接觸氧化池和曝氣生物濾池運行消耗的電費,合計預處理單元每噸產(chǎn)水需要0.43元。超濾—反滲透系統運行成本包括超濾單元殺菌劑次氯酸鈉的費用、反滲透單元阻垢劑MAS208和還原劑亞硫酸氫鈉的費用以及系統運行消耗的電費,超濾—反滲透系統每噸產(chǎn)水需要1.61元。整個(gè)預處理—超濾—反滲透工藝處理煉油廠(chǎng)廢水回用于二級脫鹽裝置脫鹽水補水的成本為每噸產(chǎn)水2.04元,低于企業(yè)現有的新鮮水每噸3.45元的費用。

將反滲透系統產(chǎn)水代替新鮮水用作二級脫鹽裝置脫鹽水補水,二級脫鹽裝置的化學(xué)清洗周期可從30 d延長(cháng)至120 d,每年可減少化學(xué)清洗藥劑費約2.7萬(wàn)元。二級脫鹽裝置的使用壽命由2 a增加到8a,每年減少設備更新費約100萬(wàn)元。反滲透系統產(chǎn)水回用后,每年可為企業(yè)節約100多萬(wàn)元,具有一定的經(jīng)濟效益。

3 結論

a)采用預處理—超濾—反滲透工藝深度處理某煉油廠(chǎng)污水場(chǎng)的二沉池出水,預處理單元產(chǎn)水COD 為40Mg/L,ρ(NH3-N)為1Mg/L,SS為6.3mg/L,能夠滿(mǎn)足超濾—反滲透系統的進(jìn)水要求。

b)在超濾單元恒定產(chǎn)水流量為2.40 t/h的條件下,超濾單元運行壓力在0.04~0.08MPa波動(dòng),運行穩定,化學(xué)清洗周期可超過(guò)一個(gè)月;在反滲透單元產(chǎn)水流量為0.75 t/h的條件下,反滲透單元運行壓力在0.92~1.12MPa波動(dòng),運行較穩定,化學(xué)清洗周期可超過(guò)一個(gè)月。

c)預處理—超濾—反滲透工藝深度處理煉油廠(chǎng)污水場(chǎng)的二沉池出水,回用于二級脫鹽裝置脫鹽水補水的成本為每噸產(chǎn)水2.04元,低于企業(yè)現有的新鮮水每噸3.45元的費用。該優(yōu)質(zhì)產(chǎn)水取代新鮮水回用至二級脫鹽裝置系統每年可為企業(yè)節約100多萬(wàn)元。

 


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