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石油化工廠(chǎng)含鹽廢水處理技術(shù)

更新時(shí)間:2021-10-29 點(diǎn)擊次數:1131

    國內石油化工行業(yè)的含鹽廢水主要由循環(huán)冷卻水系統的排污水和鍋爐補給水系統膜處理后濃水組成。循環(huán)冷卻水系統耗水量普遍占全廠(chǎng)總耗水量的80%以上,其中循環(huán)冷卻水系統的排污水量約占循環(huán)冷卻水系統水量的20%以上,所以回收利用好這部分水,對于節約水資源、減少廢水排放具有重要的意義。石油化工行業(yè)的含鹽廢水含有一定量的懸浮物但顆粒細小,濁度低,水中成垢的離子Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-含量較高,有機物濃度較高,水質(zhì)、水量波動(dòng)大,不能直接排放,需進(jìn)行有針對性的處理,否則將會(huì )對環(huán)境造成污染。但是,若工藝設計不合理,系統也很難連續穩定運行。

    1、工程概述

    銀川市西夏區工業(yè)園內某石油化工廠(chǎng)含鹽廢水回收裝置處理能力為180m3/h,包括80m3/h的循環(huán)排污水和100m3/h的除鹽水站反滲透濃水。排污水中含有大量懸浮物、各種鹽類(lèi)、金屬氧化物以及藥劑等,除鹽水站反滲透濃水中含有大量的成垢離子Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-及二氧化硅,而且pH值高、堿度大。全廠(chǎng)采用敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統,因受季節影響,循環(huán)排污水水質(zhì)、水量波動(dòng)非常大,工程設計時(shí)必須給予充分考慮。按照該石油化工廠(chǎng)生產(chǎn)要求,系統需滿(mǎn)足負荷50%~100%。為了適應水量波動(dòng),系統設計分為兩條線(xiàn),每條線(xiàn)設計進(jìn)水量為90m3/h。

    該項目要求嚴格執行*,進(jìn)水經(jīng)過(guò)處理后回用于生產(chǎn)給水;處理過(guò)程中產(chǎn)生的濃水回收至污水深度處理系統進(jìn)行濃縮處理;脫水污泥送至廠(chǎng)內焚燒爐焚燒發(fā)電。

    2、設計水質(zhì)及工藝流程

    2.1設計水質(zhì)

    本項目進(jìn)水由循環(huán)排污水和除鹽水站反滲透濃水組成且Q排污水∶Q濃水=4∶5,檢測兩部分的水質(zhì),然后通過(guò)加權平均計算得出設計進(jìn)水水質(zhì),主要指標如表1所示。

    1.jpg

    設計出水水質(zhì)要求達到《石油化工給水排水水質(zhì)標準》(SH3099—2000)的給水標準,濁度≤3NTU,pH值為6.5~8.5,CODMn≤2mg/L,Cl-≤20mg/L,TDS≤70mg/L。

    2.2工藝流程

    進(jìn)水主要污染物為懸浮物和各種鹽分,宜采用纖維過(guò)濾/超濾/反滲透工藝為主要手段,工藝流程如圖1所示。含鹽廢水首先進(jìn)入調節池,調節水質(zhì)和水量,池內設攪拌器以強化調節功能。通過(guò)混凝沉淀去除大顆粒懸浮物和纖維過(guò)濾器不能去除的懸浮物,以保護后續膜處理裝置,起到保安過(guò)濾器的作用。超濾采用外壓式超濾膜,反滲透采用抗污染卷式反滲透膜,反滲透出水回用于生產(chǎn)給水,濃水回收至污水深度處理系統進(jìn)行濃縮處理,污泥送至廠(chǎng)內焚燒爐焚燒發(fā)電。

    2.jpg

    各單元設計去除效果如表2所示。

    3.jpg

    3、主要處理單元與設計參數

    ①調節池

    采用全地下鋼筋混凝土結構,1座,總有效池容為150m3,HRT為50min。調節池設水力攪拌,設提升泵2臺(1用1備),單臺流量為180m3/h,揚程為150kPa,功率為15kW。

    ②混凝沉淀系統

    采用多級穿孔旋流式反應池,12格,每條線(xiàn)6格,單格尺寸(L×W×H)為1.3m×1.9m×5.0m,HRT為30min;絮凝池2格,每條線(xiàn)1格,單格尺寸(L×W×H)為1.0m×4.0m×5.0m,HRT為10min;沉淀池采用斜管沉淀,2格,每條線(xiàn)1格,單格尺寸(L×W×H)為4.0m×4.0m×5.0m,液面上升流速為2mm/s,斜管為三元乙丙材質(zhì),直徑為25mm,厚度為0.4mm,長(cháng)1m。反應池、絮凝池、沉淀池均采用地上鋼筋混凝土結構,內壁環(huán)氧樹(shù)脂防腐。絮凝池前端設管道靜態(tài)混合器,通過(guò)變頻隔膜式計量泵投加10%堿式氯化鋁溶液和0.1%聚丙烯酰胺溶液?;炷齽┯嬃勘?臺(1用1備),單臺流量為9L/h,揚程為1.2MPa,功率為0.25kW。絮凝劑計量泵2臺(1用1備),單臺流量為22L/h,揚程為1.2MPa,功率為0.25kW。

    ③纖維過(guò)濾系統

    纖維過(guò)濾器2臺(1用1備),單臺設備直徑為2700mm,設計出力為175m3/h,采用彗星式纖維濾料,濾料填充高度為1.5m,逆流水過(guò)濾流速為30m/h,反洗周期為72h,采用氣水聯(lián)合反洗,氣洗強度為50L/(m2•s),上向水洗強度為3~5L/(m2•s),下向水洗強度為6~10L/(m2•s)。

    過(guò)濾器進(jìn)水泵2臺(與反洗水泵共用,1用1備),單臺流量為175m3/h,揚程為400kPa,功率為37kW。反洗風(fēng)機為三葉羅茨風(fēng)機,2臺(1用1備),單臺風(fēng)量為1030Nm3/h(常溫常壓),風(fēng)壓為58.5kPa,功率為30kW。

    ④超濾系統

    超濾系統2套,單套產(chǎn)水量為87.5m3/h,超濾膜20支。超濾膜公稱(chēng)孔徑為0.03μm,每支膜有效面積為77m2。在超濾裝置前端設置管道靜態(tài)混合器,通過(guò)隔膜式計量泵投加殺菌劑(10%次氯酸鈉溶液)。殺菌劑計量泵2臺(1用1備),單臺流量為22L/h,揚程為1.2MPa,功率為0.25kW。超濾反洗水泵,2臺(1用1備),單臺流量為200m3/h,揚程為200kPa,功率為22kW。

    ⑤反滲透系統

    反滲透系統2套,單套產(chǎn)水量為55.5m3/h,每套反滲透系統均為一級兩段,10∶5排列,每段配置6支膜。反滲透膜采用卷式膜,每支膜有效面積為37m2,系統產(chǎn)水率為65%。高壓泵為立式多級離心泵,2臺(1用1備),單臺流量為85m3/h,揚程為1.25MPa,功率為45kW。在反滲透裝置前端設置管道靜態(tài)混合器,通過(guò)變頻隔膜式計量泵投加酸(30%鹽酸溶液)、還原劑(10%亞硫酸氫鈉溶液)和阻垢劑(100%有機膦酸鹽溶液)。酸計量泵2臺(1用1備),單臺流量為9L/h,揚程為1.2MPa,功率為0.37kW。還原劑計量泵2臺(1用1備),單臺流量為25L/h,揚程為1.2MPa,功率為0.37kW。阻垢劑計量泵2臺(1用1備),單臺流量為4.5L/h,揚程為1.2MPa,功率為0.37kW。

    ⑥污泥系統

    污泥處理系統設備包括1臺普通廂式自動(dòng)壓濾機及相應配藥系統、加藥系統和污泥輸送系統,脫水污泥送至廠(chǎng)內焚燒爐焚燒發(fā)電。實(shí)際運行表明,脫水污泥含水率為65%~75%,脫水性能良好。

    4、調試與運行

    該系統自2014年4月25日開(kāi)始調試,因調試期間進(jìn)水量為50%負荷運行,故只調試一條線(xiàn)。原水直接從調節池進(jìn)入混凝沉淀池調試,然后再進(jìn)入纖維過(guò)濾器、超濾系統和反滲透系統調試。

    4.1混凝沉淀池的調試運行

    混凝沉淀池前端混凝劑和絮凝劑的加藥量對沉淀池的處理效果起到?jīng)Q定性的作用。系統實(shí)際進(jìn)水濁度為50NTU。當不投加絮凝劑,混凝劑投加量<3mg/L時(shí),出水濁度隨著(zhù)混凝劑投加量的增大而減小;混凝劑加藥量為3mg/L時(shí),混凝沉淀池內極短時(shí)間形成微細礬花,水體變得更加渾濁,15min后觀(guān)察到大量礬花聚集緩緩下沉,形成表面清晰層,出水濁度維持在24NTU左右。通過(guò)反復調試,確定在混凝劑加藥量為3mg/L的前提下,絮凝劑加藥量<1mg/L時(shí),出水濁度隨著(zhù)混凝劑加藥量的增大而減小;絮凝劑加藥量為1mg/L時(shí),在混凝沉淀池內大量礬花加速聚集并下沉,形成表面清晰層,出水濁度維持在18NTU左右。

    經(jīng)過(guò)7天的調試最終確定,混凝劑投加量為3mg/L、絮凝劑投加量為1mg/L時(shí),混凝沉淀池出水濁度為18NTU,平均去除率為64%。

    4.2纖維過(guò)濾器的調試與運行

    調試期間纖維過(guò)濾器進(jìn)、出水濁度變化如表3所示。

    4.jpg

    纖維過(guò)濾器于2014年5月5日進(jìn)行調試,經(jīng)過(guò)4d的調試,纖維過(guò)濾器出水濁度穩定。

    纖維過(guò)濾器穩定運行后,系統進(jìn)水量增加,恢復至設計進(jìn)水量100%負荷運行。

    4.3超濾的調試與運行

    超濾系統于2014年5月10日進(jìn)行調試,兩條線(xiàn)同時(shí)調試,進(jìn)水pH值為8.0左右,溫度為25~30℃,凈產(chǎn)水膜通量為55L/(m2•h),采用全流過(guò)濾的運行方式。經(jīng)過(guò)7天的調試,超濾裝置出水濁度穩定。

    調試期間超濾進(jìn)、出水濁度變化見(jiàn)表4。

    5.jpg

    4.4反滲透的調試與運行

    調試期間反滲透出水水質(zhì)見(jiàn)表5。

    6.jpg

    反滲透系統于2014年5月18日進(jìn)行調試,兩條線(xiàn)同時(shí)進(jìn)行,酸計量泵調節進(jìn)水pH值在6.5~7.5之間,還原劑計量泵調節進(jìn)水氧化還原電位(ORP)值在-180mV~+180mV之間,阻垢劑加藥量為5mg/L,產(chǎn)水膜通量為16.67L/(m2•h)。經(jīng)過(guò)10d調試,系統出水水質(zhì)穩定,所有參數均滿(mǎn)足《石油化工給水排水水質(zhì)標準》(SH3099—2000)的給水標準。

    滿(mǎn)負荷連續長(cháng)期運行數據表明,該系統運行穩定。系統各單元實(shí)際處理效果見(jiàn)表6,各單元基本達到設計處理效果。系統最終出水水質(zhì)符合《石油化工給水排水水質(zhì)標準》(SH3099—2000)的給水標準。

    7.jpg

    5、投資與運行成本

    該工程總投資約為660萬(wàn)元。直接運行成本(不含人工、設備折舊、維修維護)約2.5元/m3,其中電費約0.8元/m3,藥劑費約1.2元/m3,膜更換費約0.3元/m3,化驗、自來(lái)水等其他費用約0.2元/m3。

    6、結論

    ①采用絮凝沉淀+纖維過(guò)濾器+超濾+反滲透組合工藝處理含鹽廢水,實(shí)踐證明該工藝可行、運行穩定,反滲透產(chǎn)水水質(zhì)達到《石油化工給水排水水質(zhì)標準》(SH3099—2000)的給水標準。

    ②針對混合多水源含鹽廢水預處理需設置調節池,且保證足夠的停留時(shí)間以使原水充分混合,保證水質(zhì)均一穩定,降低對后續處理的影響。

    ③纖維過(guò)濾器是目前石油化工廠(chǎng)含鹽廢水預處理工藝的核心設備,其過(guò)濾速度快,處理水量大,占地面積小,反洗周期長(cháng),納污能力強,對懸浮物微細顆粒雜質(zhì)等去除效果好,出水水質(zhì)穩定。


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